分析处理:报警后查看Z2 轴接口信号伺服使能(DB31-48,DBX21) 复位为0,Z 轴伺服驱动模块X34 报警灯亮。因为Z1 与Z2 轴伺服系统采用相同的电机,伺服驱动模块,所以在加工过程中对Z1 轴与Z2 轴进行观察、比较。Z2 轴与Z1 轴相比有异常的声响从滚珠丝杠两端安装轴承处传出,而且用手触摸Z2 轴电机温度也较高,查看Z2 轴电机实时电流参数MD1708,明显高出Z1 轴。因此怀疑Z2 轴轴承损坏导致Z2 电机运转过程中抗力过大,电机电流超过报警值所致。将电机与滚珠丝杠脱离,空转一段时间,电机电流、温度正常,排除了伺服驱动和电机的问题。拆开Z2 轴滚珠丝杠两端的轴承,发现轴承已损坏,确定故障是由轴承损坏造成电机运转时负载加大,电流激增,超出数控系统设定的电机极限值所引起。因此数控系统出现21612、25050 报警并复位Z2 轴伺服驱动的伺服使能,机床停机。该机床使用Z 轴安装的轴承是平面推力球轴承,一端3 个,安装人员在安装时随意安装,未针对其受力方向确定每个轴承的安装方向,至使轴承受力不当,过早损坏。更换损坏的轴承后,重新操作机床,报警消失,故障排除。
例5:5m 立车,Z2 轴在加工中频繁出现21612 通道2 Z2轴伺服使能位移时被复位,300501 Z2 驱动超出大电流监控限制报警,机床停止加工。后甚至出现开机即出现25201 Z2伺服故障,机床无法正常工作。
分析处理:报警后查看Z2 轴接口信号伺服使能(DB31-48,DBX21)复位为0,Z 轴伺服驱动模块X34 报警灯亮。因为Z1 与Z2 轴伺服系统采用相同的电机和伺服驱动模块,一般情况下,维修排故时从简单到复杂,机械到电气原则,先更换了Z1 和Z2 的伺服驱动的控制模块,故障依旧。考虑到虽然Z 轴是采用双驱动模块,但在模块内部Z1、Z2 的功率模块还是各自独立的。拆下Z 轴伺服驱动模块,拆开外壳,发现Z2 轴的功率模块驱动板上有烧焦痕迹,而Z1 轴则没有。由于此Z 轴伺服驱动功率模块已过质保期,整个更换后,报警消失,故障排除。
例6:二轴数控钻铣床,Z2 轴在加工中频繁出现21612 通道2 Z2 轴伺服使能位移时被复位,300501 Z2 驱动超出大电流监控限制报警,机床停止加工。后甚至出现开机即出现25201 Z2 伺服故障,机床无法正常工作。
分析处理:报警后查看Z2 轴接口信号伺服使能(DB31-48,DBX21)复位为0,Z 轴伺服驱动模块X34 报警灯亮。该情况与5m 立车的故障情况也是一致的,排障方法同上,终也是发现Z2 轴的功率模块损坏。考虑之前拆下的5m 立车上的Z 轴伺服驱动的功率模块与二轴数控钻铣床Z 轴伺服驱动的功率模块为同一型号,而且都是双驱动的一块功率模块损坏,其他都完好,进行拼拆后,组合成一个完好伺服双驱动功率模块。然后安装,重新启动机床,报警消失,操作机床,故障不再出现。
例7:840D数控龙门铣床,出现21612 轴移动时伺服使能被复位报警。经检查电机一切正常,但无法进行主轴定位,怀疑为主轴外置编码器有问题,在PLC状态里输入DB80.DBX4.0由1改为0,不使用第二编码器,机床一切正常。因此断定第二编码器或者连接数据线有问题,更换新的第二编码器后,机床能准确定位,且没有任何报警了,因此断定为第二编码器损坏。
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